板式給料機(jī)頭部清掃器的技術(shù)改造應(yīng)用
清掃器通常安裝在黏土輸送板式給料機(jī)底部,但由于清掃器的結(jié)構(gòu)問題,導(dǎo)致電機(jī)減速機(jī)超負(fù)荷、鏈條轉(zhuǎn)速快磨損嚴(yán)重,清掃器底部積料、鏈條使用周期短等故障,通過研究分析對該清掃器做了優(yōu)化改造,徹底解決了以上故障,改造效果較好。
一)使用過程中存在問題1.
1.1 清掃器鏈條和刮料板配置不合理清掃器鏈條和刮料板在同一平面(見圖1),由于鏈條底部無刮料板,運行時鏈條底部的積料將鏈條托起,刮料板無法起到刮料作用,積料不能完全被清理。兩側(cè)積料較多時會將清掃器鏈條繃緊,導(dǎo)致電機(jī)、減速機(jī)負(fù)荷增大,從而造成電機(jī)燒毀、減速機(jī)損壞和鏈條斷裂等現(xiàn)象。

1.2 清掃器鏈條轉(zhuǎn)速快,磨損嚴(yán)重.該清掃器傳動裝置采用擺線針輪減速機(jī)與頭部鏈輪聯(lián)軸器直連方式,鏈條運轉(zhuǎn)速度偏快,導(dǎo)致鏈條磨損嚴(yán)重,計劃能使用3年的鏈條實際運行1年后因鏈條磨損嚴(yán)重只能更換新鏈條,增加了維修成本。
1.3 清掃器鏈條無斷鏈保護(hù)裝置運行過程中若出現(xiàn)聯(lián)軸器尼龍銷斷裂、鏈條斷裂等故障時不能及時被發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致清掃器鏈條損壞嚴(yán)重、底部嚴(yán)重積料等現(xiàn)象,大大增加了維修難度。
1.4 清掃器鏈條無淋油潤滑裝置由于該清掃器鏈條一直與積料接觸,無法進(jìn)行淋油潤滑,導(dǎo)致鏈條磨損嚴(yán)重。
二)技術(shù)改造方案
2.1 改變清掃器刮料板安裝方式由原來的鏈條和刮料板在同一平面改為刮料板安裝至鏈條底部(見圖2)。改造后刮料板能夠?qū)⑶鍜咂鲀?nèi)部的積料全部清理干凈,減輕了清掃器電機(jī)、減速機(jī)和鏈條的負(fù)荷,徹底解決了電機(jī)燒毀、減速機(jī)損壞和鏈條斷裂等問題。

2.2 改變電機(jī)減速機(jī)與頭輪聯(lián)軸器連接方式將原有的直連方式改為鏈輪傳動連接方式,加工一副20A-2大小鏈輪,大、小鏈輪齒數(shù)為2:1,使清掃器鏈條的運轉(zhuǎn)速度較以前降低1/2,徹底解決了因鏈條轉(zhuǎn)度快造成的磨損,延長了鏈條的使用周期,節(jié)約了維修成本。
2.3 清掃器鏈條加裝斷鏈保護(hù)清掃器尾輪軸安裝速度開關(guān)與電機(jī)并聯(lián),運行過程中若出現(xiàn)鏈條斷裂故障時速度開關(guān)檢測不到信號,清掃器電機(jī)聯(lián)鎖跳停,避免了清掃器鏈條損壞嚴(yán)重、底部積料嚴(yán)重等問題,減少了維修難度。
2.4 清掃器鏈條加裝淋油裝置清掃器刮料板安裝至鏈條底部后,鏈條與積料不接觸,鏈條可以進(jìn)行淋油潤滑。加裝淋油裝置后,減少了清掃器頭輪齒塊、鏈條滾輪、鏈板等部位的磨損,提高了設(shè)備的使用周期。
三)改造效果:
(1)通過以上優(yōu)化改造后,徹底解決了清掃器對積料不能完全清理、電機(jī)減速機(jī)超負(fù)荷運行、鏈條磨損嚴(yán)重、設(shè)備有故障不能及時發(fā)現(xiàn)、鏈條無法淋油等問題,提高了設(shè)備的可靠性和使用周期,降低了維修成本。
(2)減少了崗位人員的勞動強(qiáng)度,杜絕了崗位人員進(jìn)人清掃器內(nèi)部清理積料時存在的安全隱患。
(3)清掃器鏈條由1年更換一次減少為3年更換一次,經(jīng)測算每年節(jié)約維修費數(shù)萬元。
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